锅炉清洗循环水清洗预膜
时间
:2018-05-22 10:16:15 作者
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锅炉清洗与之配套的第二套循环冷却水处理装置于1994年建成投入使用
。设计循环水量6600m3/h
,保有水量5000m3/h
,浓缩倍数≥2.5倍
。锅炉清洗运行初期采用HEDP+T-225配方
,通氯处理
,取得良好的效果
。但是近几年来
,随着装置的改扩建
,循环水负荷由原6600m3/h增加到12972m3/h
,换热能力仍然不能满足工艺要求
,循环水水质合格率低
,浓缩倍数低(1.1~1.3)
,腐蚀超标
。1997年开始因加氯机故障
,致使余氯不能达标
。近几年来
,装置逐渐老化
,换热器泄漏增加
,造成水质严重污染
,细菌及生物粘泥大量滋生
。粘泥和油污混在一起附着在设备
、管线表面
,造成管道堵塞
,换热效率降低
,并加速菌藻的繁殖
,引起杀菌效果降低
,腐蚀加剧
。
主要表现在连续通氯8h
,水中余氯测不出
;3天一次大剂量投加各种杀菌剂
,细菌总数仍然超标
,粘泥量>34mL/m3
;冷换器表面附着1.0~1.5cm厚的黑色粘泥
,管束堵塞
,凉水塔填料有大量粘泥堆积
,淋水不畅
。到1999年冬季
,空分
、芳烃等装置的冷换设备温度接连报警
,很显然循环水的问题已成为影响正常生产的一大隐患
。为此
,决定对二套循环冷却水处理装置进行在线化学清洗
。并于2000年7月实施
,取得了明显的效果
。清洗前对11 套装置共160 台换热器的水侧和工艺侧的进
、出口温度进行测定
。打开代表性换热器取样分析
,根据表1 垢样分析结果
,确定以反复杀菌剥离
、渗透活化
、络合酸洗的技术路线
,操作步骤为
:除油清洗→杀菌粘泥剥离→酸洗除锈除垢→预膜处理
。